某电机花键套,其材料为20Cr2Ni4钢,齿数为6,模数m为2.54mm,压力角为30°,技术要求为:第一,渗碳淬火后硬度>58HRC;第二,花键套传递扭矩25000N·m,与转动轴热套接(过盈配合),要求承受ll0kN拉力不松动;第三,制造精度,齿形公差<0.029rmm,齿向公差<0.015mm,齿圈径向圆跳动<0.036mm,要求热处理后畸变小,满足零件精度和配合要求。
通常花键套零件渗碳淬火后,两端内径收缩,而中部呈涨大畸变,齿形、齿向畸变超差。按传统工艺修正,采用磨削加工。但磨削费工费时,成本高;不磨削精度差,以致在花键套和转动轴热套组装时易开裂。生产中曾采用手工磨修方法,然而手工修磨虽价格降低,但工人劳动强度大且操作环境差,而且往往手工修磨的齿形、齿向偏差大,达不到技术要求,导致装配时配合接触面小,以致难以承受在llOkN拉力下不松动的考核,因而手工修磨法在生产中亦不适用。
郑州高氏采用200kw中频加热机对其进行回火校正法,防止渗碳淬火变形,以满足零件精度要求和组装与传递扭矩的技术要求指标。回火校正法措施如下:
(1)制作与花键套配制的45钢假轴。
(2)花键套经渗碳淬火、回火lh后取出,用手动压床将假轴压入花键套内(热套),压入深度为61.5mm(配合段)。
(3)进行200℃x2h回火,出炉后压出假轴。
采用上述回火校正法,花键套齿形、齿向公差均达到技术要求,热套时无开裂现象出现,热套后承受ll0kN拉力拉不动,性能优异。生产运行表明,经上工艺处理的花键套零件运行3年多后,仍运行良好。