制动毂是油田开采机械设备撬装钻机的重要零件,其材料为ZG35SiMn钢。制动毂工作中承受摩擦力很大,经常出现过热发红状态。般采用泼浇自来水进行冷却。生产中发现,某制动毂运行仅3个月出现裂纹开裂失效破坏。制动毂原热处理工艺为正火+中频感应加热淬火及自回火处理。金相组织检验发现,工件表面下10mm处的金相组织为块状铁素体+回火托氏体,铁素体呈网状或半网状分布,局部区域组织粗大;中心部位组织为铁素体+珠光体十少量夹杂物;铁素体与珠光体分布不均匀,有大块铁素体出现,并存在集中分布的少量硫化物。观察发现,检验部位组织粗大,出现明显长轴晶粒魏氏组织,使该处脆性增大,工件塑性、韧性和强度下降,这表明该处正火不充分,铸态组织未充分转变。工件裂纹形貌检验发现,裂纹自制动毂表面向内延伸,呈直线穿晶式扩展,并有多处分叉;裂纹尖端沿夹杂物缺陷处发展,但未见氧化脱碳迹象。
分析认为,工件制动时,其干摩擦作用使摩擦力很大,经常出现发热、发红状态,局部温度高于800aC以上。工作中用自来水泼浇冷却,使工件进行淬火而发生相变,表层硬度增加,内应力升高并使其冷脆性增大。由于工件受切向力反复作用,使工件表面层处块状碳化物和夹杂物区域萌生裂纹,在交变切应力及冲击力的作用下,裂纹发展并造成工件断裂。
从工艺方面分析,工件组织大部分处于铸态组织,组织粗大,晶粒不均匀,并且存在夹杂物和魏氏组织及微观裂纹。魏氏组织强度、韧性和塑性低劣,、脆性大,加之粗大组织和夹杂物使工件强度、韧性低下,塑性差,极易形成应力集中并使裂纹扩展,在切应力和冲击力作用下使工件断裂。工艺缺陷一方面是正火加热保温时间不够,使大部分铸态组织与缺陷保留;另一方面是炉温均匀性差,组织不均匀。制动毂断裂破坏正是这两方面原因综合作用的结果。
综上分析,提出防止工件断裂的工艺改进措施如下:
(1)铸件加热时装炉应平稳、整齐、使工件均匀受热,防止工件加热中产生变形。
(2) 工件升温时间不少于4h,并在600 -65yC均温1 -2h,保温时间依工件壁厚而定。由于该炉实际温度偏低及温度不均,将原正火温度850 -9㈨℃提高到980 - 1080℃,此时工件实际温度符合工艺温度,工件加热中保持微正压,保温后冷至850℃以下出炉空冷。
制动毂采用上述工艺改进措施后,工件性能明显改善,铸态组织消除,工件力学性能达到技术要求,工件组织细小均匀,未发生裂纹断裂缺陷,工件质量良好,生产运行正常。